张霞对《华夏酒报》记者介绍,在压盖工序中,套盖之后,压盖机对瓶盖是一次性全压,压住后瓶盖就拔不下来,在检验过程中,有可能发现质量问题,就需要返工。由于瓶盖已经全部压住,需要把瓶盖撬下来,而一撬瓶盖就会出现破损,导致酒瓶、酒盖不能再利用。一天生产下来,会有近百个破损。同时,返工的酒瓶不能够在上班时撬,要在下班后派专人撬盖,不但费时、费力,而且破损率很大,直接导致生产成本增加,影响了班组、车间的产质量。
21组包装的是河套老窖十年陈酿,十年陈酿是河套系列酒中的高档酒,价位高,生产成本也高,一个十年陈酿的双防金色铝塑盖的成本就达1元之多。
面对压盖产生的这种普遍问题,为了提高班组的产质量,作为班组长的张霞绞尽脑汁,设法解决这个问题。
通过长期的观察、摸索,她发现如果适当调整压盖机的压盖阀栓,将压盖机的全压改为半压,在检验时如果发现质量问题,酒盖由于只是半压,受力小,能用手很轻松地拔下来,瓶、盖不出现破损,利用率提高。同时在不增加人员和工资的前提下,再增加一道压盖的工序,对检验合格的酒瓶再进行压盖,这样就大大提高了产质量,降低了瓶盖的破损率。这种先顶盖检验后压盖的方法被称为“顶盖检验法”。
2006年下半年,21组开始试行“顶盖检验法”。刚开始试行时,阻力很大,因为过去压盖工序只有两道,现在却多出一道,再加上不熟练,生产速度无形中慢下来,影响了产量。班组成员怨言不少,有的更产生抵触情绪。
面对困难,张霞顶住压力,在领导的支持下,继续试行。经过一段时间的试行后,班组员工由不熟练到熟练,由不适应到适应,生产速度逐渐提高,班组瓶盖的破损率直线下降,产质量提升很快。据统计,21组的十年陈酿双防金色铝塑盖破损率由2006年的1.69%降为2007年的1.08%,包装二车间瓶盖破损率由2007年1—7月的1.70%降为2008年同期的1.29%,节能降耗效果明显。
“顶盖检验法”试验成功,在车间引起不小的轰动,尤其是降低了瓶盖的破损率。2008年,“顶盖检验法”还被河套酒业公司评为2007年度技术创新与合理化建议奖励项目。“顶盖检验法”现已在包装二车间全面推广开来,在日常生产中为企业的节能降耗发挥着积极的作用。